一升一降之间,折射出这个单位在节能降耗工作中所下的功夫。
“主要依靠单耗分析、削峰填谷和优化流程,全方位、多渠道的寻找降耗潜力点。”集输大队大队长彭修镇将三项措施描述为用电挖潜“三板斧”。
单耗分析:精细中找潜力
在集输大队海三联合站的中控室内,墙上悬挂着一张“经济运行版图”,在这张运行版图上,用曲线绘制着电泵、外输等参数。
这些参数,都是他们长期以来探索出的最佳运行效果指数。“对照这些参数,就能明确知道哪些设备在什么状态下能保持最佳性能。”队长乔小刚解释。
例如加热炉的主要作用,便是将管线中的原油加热,从而提高输送效果。但是加热到什么程度最好呢?他们将每天的用气量、效率参数进行记录,在日复一日的运转过程中,探索出将温度控制在67-68摄氏度是最佳状态。
“温度过低,原油流动性不强,影响外输效果,会增加电泵负荷。”乔小刚说,温度到达一定数值后,原油粘度便不再提高,这时再提温,反而浪费资源。
其实,不仅是加热炉,还有电泵的开启时间、污水反冲洗的处理等节点,他们均制定了不同标准。根据这些标准的运行状况,他们还要在每天下午的生产运行会上进行分析。
通过单耗分析,使设备保持在最佳性能,不仅提升设备运行效率,还节约了能耗。
如今在集输大队的每个联合站,都将单耗分析作为一项日常工作,在精细分解中找出节能潜力。
优化流程:工序中找潜力
海三联合站围墙外是一座高高的通讯塔,通讯塔旁边,埋置着他们今年刚刚更换的5千米输油管线。
“别小看这些管线,半年来,因为更换了这些设施,能给我们节约不少的电费。”乔小刚说,原来Φ426原油外输管线由于年龄过长,结垢、堵塞等原因,外输压力能达到2.7兆帕,更换后,管线压力降为2.0兆帕。
“如此一来,每外输一吨液量,就能节约0.9度电。”乔小刚算了算,“海三联合站每天的外输液量能达到8900吨,这可是一笔长久的效益账”。
其实,集输大队算的长久帐还不仅限于此,他们从优化生产流程入手,在工序中详细查找节能潜力。以往,海三联合站和海五联合站共同将产液输送给海四联合站,从海四联合站进一步处理后进行外输。
因为这个原因,在向海四联输油的过程中,另外两家单位“挤”着往里进,无形中增加了输送压力,提高了泵压,增加了能耗。
对此,集输大队从流程上进行改进,将海五联合站的外输管线改向进海三联合站,再从海三联合站一起输送到海四联合站,使压力大大减少。
“只要有效益,就能放手做。”大队长彭修镇说。
削峰填谷:灵活中找潜力
8月10日中午,海五联合站中控室电脑显示外输流量为64立方米每小时。
“到了晚上,这一数字就会增大许多,有时能达到100多。”海五联合站指导员卢英说。
作为集输单位,海五联合站每天的输油过程本应保持在一个平均值,之所以采取这种早晚有别的方式,因为在每天用电的不同时间段,电费标准也不同。白天的电费能达到1.1元,而晚上凌晨后电费降为0.2元。
削峰填谷,错时用电。这是集输大队针对不同用电时间段所采取的另一项节能降费的手段。“这就是一个很好的降本方式。”集输大队大队长彭修镇说,只要合理调配,错峰用电,这部分成本完全可以节约。
对此,集输大队根据外输泵、注水泵等高用电设备的运转状况绘制出泵效曲线图,合理控制好运行时间,避开电价较高的尖、峰时段,而改为在每天的平时段和谷时段运行。
如今,除个别需要24小时运转的联合站外,其余联合站全部执行错峰用电方式。
在错峰用电的同时,集输大队上下把设备的运行参数调整到最佳状态,通过使用变频装置、加强设备保养力度、提高机组运行效率等方法,减少无谓电量损耗。
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