来源:山西视听网 [经济资讯频道
我们都知道太原是全国的能源重化工基地,在太原市的大中型企业当中工业锅炉仍然是企业的主要动力之源,那么如何能够减少工业锅炉的污染,降低工业锅炉的大量能耗呢?太原晋西机械工业集团公司就在旧锅炉的改造中进行了有益的尝试。
在太原晋西机器工业集团热力分公司的锅炉车间,我们已经看不到普通锅炉车间煤尘遍地,呛人眼鼻的污染景象,过去每年能吃进6万吨煤的三台旧式锅炉,已经变成现在年能耗为4万吨煤的循环流化床锅炉。
(同期)工人:没有改造以前是脏乱差,烧的煤是进去的是煤出去的还是煤,等于就是过一下火,把能源全浪费了,像以前工人上来,都得换帆布工作服,里外全换。
为了改变工业锅炉这种高能耗、高污染的状况,从2000年开始,晋西机器工业集团公司毅然对这种旧式锅炉进行了节能环保改造,把旧式的链条炉改造成了热效率高、可用低质煤的循环流化床锅炉。
(同期)热力分厂厂长:一个主要从炭耗上节约,循环炉煤炭在每吨蒸汽耗煤130公斤左右,原来的链条炉年代比较长一点,耗煤在180公斤以上,现在生产每吨气可以节约50公斤煤,全集团公司生产耗煤一年在30万吨左右,这个节约量基本在1万多吨。
使用循环流化床锅炉不仅降低了煤耗,而且大大提高了煤炭的燃烧率,使炉渣的含炭量从原来的50%降低到了现在2%以下。
(同期)热力分厂厂长:炉渣的含炭量降低了,基本在2%以下,为我们建造新型建材开发,和使用工业废弃物起到了很好的作用。
目前,晋机厂利用含炭量极低的炉渣可以制造空心砖、植物砖、马路便道砖等新型建材,一项节能的改造带动了一个新型产业的发展。
这是新闻综合频道报道的。