
改进前由于产品结构设计和制造工艺技术的改进,使用宽锦纶包布,胎体扩张时阻力过大,RV减速机蜗轮齿面和蜗杆磨损均加快,并且造成胎体鼓扩张不到位,导致帘布与钢丝圈粘接部位脱空。为了使成型机能满足新的产品结构设计和生产工艺技术要求,将驱动电动机的功率从1.1KW增至2.2KW,加快了蜗轮的磨损,蜗轮蜗杆减速机的使用寿命从12个月下降为6个月,且不能修复,设备故障频繁,维护成本增大。针对上述情况,对成型机胎体鼓张缩装置进行改造,既有利于提高使用寿命,便于日常维护,又可降低设备维护费用,确保设备稳定运行。
改造方案及效果:在保证速比和控制程序不变的情况下,经过讨论和现场勘察论证,决定取消现有的蜗轮蜗杆减速机机构,直接使用同步带传动进行减速,同步带传动的效率为99-99.5%,相比RV减速电机传动机构,传递效率可显著提高,由于受空间限制,只能采用二级传动,传动效率为98%,而普通圆柱蜗杆的总传动效率为90%,通过二级传动的总传动效率为89%。改造后的总传动效率比改造前的蜗轮蜗轮传动提高了9%,在驱动功率不变的情况下,能有效避免胎体鼓扩张不到位的情况。
相比原来的蜗轮蜗杆减速机,改造后的胎体鼓张缩装置具有以下特点:结构简单,易于实现,使用二级同步带传动,传动精度高,传动总效率为98%,比使用RV减速箱的传动效率提高9%。零部件全部自行设计,完全实现国产化,易损件加工简单,装拆方便,使用寿命长,设备故障少,运行稳定。
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