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中国铝业遵义氧化铝公司去年全年节能降耗8000万元
来源:绿色节能网
2013-04-04 03:42
 溶出车间沉降工序,矿浆输送不用电,四台溢流泵“下岗”了;冷却塔的轴流风机也甩掉电机,改为水力驱动;主体设备安装了变频调速器,避免“大马拉小车”现象……近年来,中国铝业[1.23% 资金 研报]遵义氧化铝有限公司经过一系列科技攻关,大大降低了能源消耗,减少废气排放,实现废水、废渣零排放,仅2012年就节能降耗8000万元。

为了节能减排,2010年,遵义氧化铝公司对锅炉吹灰枪进行改造,提高换热效果,将烟气余热回收,用于矿浆加热。改造后,烟气温度大大降低,对后续设备布袋收尘器的损害大大减小。如不改造,布袋收尘器只能用一年;改造后,布袋收尘器从2010年起已使用了两年零九个月。3月21日,遵义氧化铝公司总经理助理林青在热力车间给笔者算了一笔账:“一台锅炉的布袋价值200多万元,使用寿命延长了,两年就节省了五、六百万元。”

公司还针对耗能设备熔盐炉和焙烧炉进行了改造,将烟气余热回收利用。熔盐炉以前排烟时的烟气温度为230度,改造后温度降为160度。同时产汽量从以前的每小时8吨提高到25吨。

以前,主体设备的电机转速是恒定的,但生产中很多时候不需要那么高的转速,造成电力浪费。为改变这一状况,公司于2011年10月前对精液泵、母液泵、循环水泵等主体设备加装变频调速装置。根据生产需要,合理调节电机转速。这项技术革新,带来节电47%的效益。

近段时间,遵义氧化铝又在积极探索、利用一项科研成果。公司原锅炉回水泵初期效率不高,去年8月,遵义氧化铝与其他公司联合开展科技攻关,将回水泵的水力模型重新设计,提高了泵的工作效率,节电40%。目前,全公司的循环水泵和回水泵都在进行改造,部分已改造成功。笔者随公司的科研人员来到热力车间,车间有两台回水泵,一台声音大,一台声音小。“声音大的这台水泵的电机电流本来有140多安,我们把它降到80多安,每小时要节约30度电呐。”负责此项科研的工程师饶有兴趣地介绍。

2011年12月,溶出车间的沉降溢流泵停用了。通过工艺改造,利用位差产生的压力将矿浆输送到下一道工序。在车间现场,生产制造部经理李其贵介绍说:“以前这里有四台功率为200千瓦的泵,两台长期工作,两台备用。现在不用电了,一年就节省电费170万元。”

在遵义氧化铝,类似这样的节能减排科研项目还很多。在这里,废气、废水、废渣都是宝,废气可利用其余热,废水可重复利用,废渣可生产建材。仅从氧化铝母液里提炼金属镓一项,公司三个多月就生产了近8吨,产值达1200万元。

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