
第一个措施:降低伺服减速机的油位。经分析认为,将油位降低到高速轴轴端以下,不会损伤轴承,润滑脂油位低于低速轴轴端即可(润滑油必须淹没低速轴轴承滚柱的2/3)。按照分析的油位情况加工油标尺,对齿轮减速机油位进行了调整。调整后,定期检查其油温、齿轮齿面及轴承,未发生异常现象。而且齿轮减速电机油温正常,齿轮齿面平整,轴承运转正常,高速轴端轴封漏油量大大减少。
第二个措施:消除密封轴套上的刮痕。密封轴套上的刮痕深度最大为0.28 mm(电刷镀要求的最大深度小于0.50 mm),因此采用电刷镀消除轴套上的刮痕,然后在车床上对轴套进行车削、抛光,达到轴套的表面粗糙度≤3.2 μm的设计要求。
第三个措施:加装挡油密封环:由于原端盖未设计加装挡油密封环的位置,为此设计加工了密封端盖。该装置的密封原理为:当齿轮减速机的润滑油顺轴向外渗出时,需先经过迷宫式密封槽,迷宫式密封槽可阻止润滑油向外渗漏,当有小部分润滑油通过密封轴套与迷宫式密封槽0.03~0.05 mm的间隙轴向位置渗出时,后面加装的挡油密封环(四周加装了加载小弹簧,理论上保证了挡油密封环与密封轴套的零接触),有效阻止了润滑油轴向位置的向外渗漏,被封住的润滑油通过回油槽回到齿轮减速电机箱体内。
第四个措施:更换耐磨挡油密封环。以前采用的骨架密封为普通橡胶材质的密封圈,磨损较快,使用寿命不足6个月。对此采用高分子复合材料制作的挡油密封环,将密封挡油环及密封端盖设计成上、下对称的两部分,中间用直径为6 mm(M6)的内六角螺栓连接。改进后,更换密封环时,无需移动电机即可取下联轴器,降低了检修人员的劳动强度,提高了工作效率。
改造效果:采取上述措施后,钢球磨煤机齿轮减速箱轴封未再发生漏油现象,且使用寿命明显延长,有效解决了其轴封漏油的问题,降低了现场工作人员的劳动强度,消除了设备安全隐患,保障了生产现场设备的安全、稳定运行。
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