YG—35/3.82—M1 锅炉及10—20t/h锅炉高效除尘复燃新技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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抛煤锅炉增加高效除尘复燃装置的必要性 各热电厂现普遍运行的YG—35/3.82—M1型锅炉,为抛煤机倒转链条锅炉。该型锅炉具有煤种适应性强、负荷变化调节性好,运行操作方便等优点,深受广大用户的欢迎。在商业、工业、热电联产等方面得到广泛的应用。但是,随着国家环境保护政策、节能降耗方面的要求不断提高,抛煤机锅炉的消烟除尘、节能降耗、减少环境污染,提高锅炉热效率等问题,已成为当前急待解决的重要问题。对此,我们针对YG—35/3.82—M1抛煤机锅炉存在的问题进行了分析,并实地考察,经与锅炉管理方面的专家多次交流,联合攻关,研制开发了消烟除尘、飞灰复燃装置改造的新技术。 抛煤机锅炉对原煤的粒度,要求十分严格,应在0—3mm之间;细粉煤含量应不大于20%。而各热电厂所燃用的煤0—3 mm之间的细粉煤均在40%以上。机械和动力把细粉煤吹扬在燃烧室中燃烧;但该型锅炉的炉膛为开式炉膛,没有前后拱,加上该型锅炉二次风机选型不合理,风压及流量太低(风机型号为9—26.5A)。正常运行时,风压不足400mmH2O,二次风喷咀型式,截面积及前后风量比例不合理。二次风仅占一次风量的7%左右,只能达到正转链条锅炉的技术要求,射程也只有1.5米左右。能量太低,不能很好的增加烟气的挠动性,烟气几乎平行上移,炉膛前部空气过剩区与炉膛中后部缺氧区烟气不能很好的混合,抛煤机抛入的细粉煤在炉膛中仅停留1—3秒钟,便进入对流烟道,燃去了水分及部分挥发分。对流烟道由于温度太低,挥发分释出后,不能燃烧,生成大量碳黑,这也是该炉烟气黑度大,飞灰量大,省煤器磨损严重,锅炉热效率降低的重要原因。根据该型锅炉存在的以上问题,在不改变煤种的情况下,我们采取以下技术改造措施,并取得可喜成果。 改造内容 1.合理布置二次风,降低烟气黑度 2. 增加飞灰复燃装置 改造前后对比表: YG—35/3.82—M1抛煤机锅炉为例
经济效益 1.排烟达标可减少支付环保部门罚款; 适用范围 高效多管除尘复燃装置的新技术,广泛使用于10—35t/h正转链条炉、抛煤机倒转链条炉。 以35t/h炉为例,我们保留了原有的水膜除尘器,拆除了文丘里烟道,在原文丘里烟道位置上安装高效陶瓷多管除尘器,文丘里烟道的阻力大约500pa左右,而高效陶瓷多管除尘器设计的烟速比较低,阻力小,大约600pa 左右,总阻力增加不很多,一般情况下引风机不需改造。从二次风机出口接一只Ф219的管道将除下的热灰喷射到炉膛后部重新燃烧,循环利用,类似于循环床锅炉(见下图),图中使用的内衬铸石的大曲径弯头,减少阻力,增强耐磨性。该飞灰回燃不同于在炉内设分离装置(空间有限,实施困难),不改变炉内布置结构,也可只用多管除尘器,收集干灰,通过锁气器排入冲灰沟。第一级除尘效率按90%计算,剩余的10%烟灰大部份为粒径30 um 以下,再利用水膜除尘器对粒径小于10um 的烟尘有一定的捕获能力的特点,按90%计算总除尘效率η= η (1-η2 )η=90x+(1-90%)=90%,按锅炉出口烟尘浓度10克/m3计算,烟尘排放浓度100毫克左右。我们在临沂某企业35吨抛煤机炉改造后,经测试排放浓度87毫克/m3,节煤量在负荷30—40吨/小时时,每天12—15吨左右,吨标煤产量达到了9.4吨的最好水平。 抛煤机锅炉两级除尘器加飞灰回燃简图 1.炉膛 2.陶瓷多管除尘器 3.水膜除尘器 4.输灰管道 结论 实践证明:该方案优越性在于节能、环保于一体;多管除尘器收集的干灰二次复燃,既能减轻下一级水膜除尘器的负担,使水膜除尘器的寿命延长,因取消了文丘里,耗水量减少了一半,复燃后节煤8—10%,又能减少沉灰池的占地面积及挖灰人员的工作强度,还保留了水膜除尘器的脱硫作用。 |