在浙江巴贝丝业有限公司(嵊州)染丝车间边的一间小屋内,安装着一台大型热交换器。染厂厂长王荣正指着一根根交错的管子说,经过技术改造,安装了这台设备,公司每月可节约三分之一的热能。记者在排水口看到,原先热气腾腾的排水场面不见了,现在流出的都是冷水。
浙江巴贝丝业有限公司位于经济开发区城北区块,主要承担巴贝集团和其他公司的真丝染色工序。而真丝染色要用到大量蒸汽,巴贝丝业也一直是蒸汽的大用户,每个月的蒸汽费用在40多万元。近年来,巴贝丝业公司为节约成本,提高竞争力,不断开展内部挖潜,节能降耗,成效明显。
巴贝丝业有限公司技术人员发现,染丝后排出的废水温度在70多度,如果未加利用,等于白白浪费热能,非常可惜。为此,巴贝丝业有限公司组织人员到江苏无锡考察节能技术。考察后,投资50万元,与无锡一家公司合作,进行技术改造,安装一台大型的直管式热交换器,以节约热能。
公司技术人员介绍,技术改造完成后,高温的废水和低温的自来水都进入热交换器,通过热量交换,一方面降低废水的温度,另一方面提高自来水的温度。而高温的自来水进入染色车间,可以对真丝进行预热,从而减少蒸汽的用量。在热交换器的仪表盘上,废水进水温度显示为80度,自来水进水温度为17度,经过热交换,自来水出水温度显示为70度,废水出水温度显示为16度,热交换效率在90%左右,热交换的成果非常明显直观。
王荣正告诉记者,技术改造前,每吨真丝染色加工需要24吨左右的蒸汽;技术改造后,每吨真丝染色加工只需要16吨左右的蒸汽,整整节省了三分之一。“新设备使用后每个月可节约费用15万元,3个多月就收回了投资。”王荣正自豪地说。
此外,巴贝丝业有限公司还对染色工艺进行了改造,既提高了效率,又降低了能耗。据悉,下一步,公司还将进一步对废水利用的课题进行研究,以减少污水排放。
来源:嵊州新闻网